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3月3日下午,新产品4FBC天然气压缩机在二车间开始整机500小时不间断加载运行,标志着该项新产品的试制进入了最后的冲刺阶段。 4FBC是我厂CNG天然气压缩机最主要的接替新产品之一,从去年9月份首次进入装配试制阶段以来,整机组装先后经历了4次返工,主机机体拆装更是多达10余次。试制过程中,全厂各级领导都非常重视,由副总工程师兼生产制造部主任王鹏飞同志挂帅,在现场精心指导。去年底,由于试制过程的某项细节没有把握好,使得已加工好的机体因关键部位的螺纹孔出现了问题而报废,正当参与人员为价值好几万元的损失而情绪异常低落时,王鹏飞同志认为,经济损失固然可惜,但未必是件坏事,要从中吸取教训,杜绝类似情况再次发生。他鼓励大家振作起来,坚定信心,增强质量意识和责任观念,把握细节,将工作做实做细。 生产制造部组织协调好各方面的力量,各部门通力配合,积极行动,不断总结经验,扎扎实实投入到新产品的优化改进工作中,保证了试制工作的有序进行。技术、质量控制部门人员经常深入现场研讨,及时查找问题,不断修改完善方案;生产车间组织精干设备和操作工人进行加工和装配。春节前,第4次整机跑合试验出现机体曲轴温度过高,十字头磨损,进行了再次拆除,后经过相关部门认真分析,决定修改技术参数,加大配合间隙。重新加工的4个十字头已装配在此次整机跑合试验中。
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