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三机厂严格按照《整改落实工作运行大表》的目标和时限要求,狠抓集中整改措施的落实,着力推进工厂向“市场空间扩张化、产品研发系列化、企业管理精细化”目标迈进。目前,该厂领导班子确定的8个方面37项整改事项,已有32项完成或部分完成,占全部整改事项的86%。 ——市场空间扩张化。针对市场订货严重不足的问题,该厂积极整合营销资源,组建销售总公司,充实销售队伍,调整营销策略,改进营销模式。按照“立足陆上油气田市场、突破海洋和国际市场”的思路,进一步巩固、扩大压缩机市场份额,着力抓好项目培育,新增煤层气用RDS压缩机3台;CNG压缩机市场开拓步伐明显加快,一次性取得CNG压缩机订单10台;水处理设备主打环保品牌,成功挤身竞争激烈的国际市场,取得订货2台套;利用高压洗井车和冲砂车现场应用技术交流会成果,市场推广初见成效;加强对川气东送、地下储气库等市场项目信息跟踪,努力开拓新兴市场。目前,新增订货5083万元。 ——产品研发系列化。围绕产品结构调整目标,该厂紧跟天然气市场需求,在加快大型RDS压缩机系列化开发的同时,利用已有的特车和压力容器优势,开发高压气体运输半挂车,与CNG子、母站压缩机形成组合配套产品,该车将于今年四季度出样机;进一步调整、优化CNG压缩机系列,以高品质的产品抢占迅猛发展的天然气领域和CNG市场,完善高压洗井车等水处理设备为补充的产品结构,其中,新型CNG压缩机已部分完成图纸设计,今年三季度出样机。 ——企业管理精细化。该厂以“管理提升年”活动为契机,大力推行精益管理模式。加快产能扩建和技术改造步伐,已完成CNG压缩机整机试验装置,部分完成RDS压缩机带缸跑合试验台;改进CNG压缩机布管工艺,经过设计、工艺、质检、生产等部门及车间工人近2个月的努力,使CNG压缩机气管线做到了“横平竖直”,降低一级进气过滤器高度,减少了机组震动,固定工艺气管线的管卡全部标准化,降低了成本。严格产品质量过程控制,完善产品检测标准,修订实施质量考核办法。抓好精细化试点工作,压缩机产品组装周期缩短了20%。清理、修订各项管理制度9项,工厂管理更加规范有序。完善内控程序,狠抓降本压费,节省采购资金40多万元。找准品牌定位,制定符合该厂科学发展的品牌经营战略,加大产品市场宣传推广力度,三机品牌形象进一步提升。
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